流量計量與檢測裝置的應用與改造(轉(zhuǎn)載) | 作者:吳君 龔中偉 張可林 王德勇 | 單位:江蘇油田分公司試采一廠 |
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【摘要】 江蘇油田分公司采油廠重視原油外輸計量、檢定工作,進行了UF—Ⅱ螺旋轉(zhuǎn)子流量計在現(xiàn)場應用比對,使該型號流量計得到較好應用;同時通過LJG-2型體積管流量檢定裝置技術改造,研制開發(fā)了新型四通閥和自控系統(tǒng),提高了裝置技術性能,確保原油外輸計量誤差小于國家標準,維護了貿(mào)易雙方經(jīng)濟利益。
【關健詞】UF—2流量計 引進應用 體積管四通閥 技術改造
1 引言
外輸流量計承擔著石油企業(yè)原油的銷售計量任務,是聯(lián)系石油、石化企業(yè)效益與信譽的鈕帶,其工作性能與計量準確度必須符合相關國家標準,同時還需按照強制檢定計量器具要求,每隔6個月由國家授權認可的計量技術檢定機構對其進行檢定;同時還加強體積管流量檢定裝置的管理和技術改造工作,通過四通閥和自控系統(tǒng)研制開發(fā),提高了流量計檢定準確度,確保原油外輸計量誤差符合國家標準。
2 UF—2螺旋轉(zhuǎn)子流量計引進應用
目前按照SY/T5398—91《原油天然氣穩(wěn)定輕烴交接計量站計量器具配備規(guī)范》,原油外輸計量必須采用容積式流量計作為體積計量器具,在國內(nèi)眾多的容積式流量計型號當中,腰輪流量計、金屬刮板流量計和雙轉(zhuǎn)子流量計因其生產(chǎn)和應用技術比較成熟,在石油、石化企業(yè)得到了廣泛的應用。
腰輪流量計由于幾年前部分骨干生產(chǎn)廠家因產(chǎn)品質(zhì)量下降,并因之涉及多起計量糾紛,在市場中的份額逐漸減少。
金屬刮板流量計因國內(nèi)產(chǎn)品尚未走向成熟,,在現(xiàn)場應用的原油外輸以進口產(chǎn)品為主,因其產(chǎn)品價格較高,在中小石油企業(yè)應用較少。
最近幾年雙轉(zhuǎn)子流量計的應用逐漸引起關注,因其推向市場時間不長,在國內(nèi)主要應用于成品油計量,但原油是一種物理性質(zhì)隨溫度、壓力等參數(shù)變化影響較大的介質(zhì),且不同的地質(zhì)區(qū)塊、構造所產(chǎn)原油的粘度密度也不相同,因此對計量原油的流量計工況條件要比物理性質(zhì)相對穩(wěn)定的成品原油要高,對其用于原油計量必須進行比對試驗才能得出結論。
江蘇油田目前年產(chǎn)原油100萬噸,有6個原油外輸站12臺原油外輸流量計,由于點多面廣,站庫計量工藝改造投資成本較大,同時在2000年購置的一批腰輪流量計不斷出現(xiàn)檢定周期內(nèi)精度超差現(xiàn)象,自2001年開始,嘗試應用由中日合資合肥奧巴爾公司生產(chǎn)的UF—2螺旋轉(zhuǎn)子流量計,該流量計屬雙轉(zhuǎn)子類一種,其結構為一對螺線形轉(zhuǎn)子互為主動且相互嚙合,轉(zhuǎn)子與殼體之間形成若干個與已知容積的空腔在被測介質(zhì)作用下,依靠流量計進出口微壓差推動旋向相反螺線轉(zhuǎn)子嚙合轉(zhuǎn)動,其流量與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)數(shù)成正比,并通過與轉(zhuǎn)子連接的計數(shù)機構在表頭顯示其體積流量,其結構如圖1。
圖1螺旋轉(zhuǎn)子流量計工作原理圖
為了獲得科學、準確的試驗數(shù)據(jù),在聯(lián)大站將一臺編號為81-023的UF-2與3#腰輪串接安裝,兩臺流量計均經(jīng)國家大流量站檢定合格,進行同工況條件數(shù)據(jù)比對,其比對一個檢定周期(180d)。期間用體積管進行了三次加密測試,其檢測和比對數(shù)據(jù)見表1、表2。
表1 UF—Ⅱ流量計與腰輪流量計檢定、檢測數(shù)據(jù)表
日期 | 腰輪流量計 (編號971205)E% | UF-Ⅱ 流 量 計 (編號81-023)E% | 備注 | 140 m3/h | 90 m3/h | 140 m3/h | 90 m3/h | 4月13日 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 周期檢定 | 6月2日 | 0.001 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 加密測試 | 8月16日 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 加密測試 | 9月15日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 加密測試 | 重復性% | 0.12 | 0.07 | 0.02
| 0.01 |
| E% 為流量計基本誤差 |
表2 UF-Ⅱ與腰輪流量計比對數(shù)據(jù)表
單位:m3
日期 | 腰輪流量計輸油量 m3 | UF-Ⅱ流量計輸油量 m3 | 比對差值 m3 | 誤差% | 4月 | 6241.08 | 6236.48 | 4.60 | 0.07 | 5月 | 10523.61 | 10516.24
| 7.37 | 0.07 | 6月 | 9558.11 | 9556.95 | 1.16 | 0.01 | 7月 | 16465.24 | 16462.846 | 2.394 | 0.01 | 8月 | 12911.13 | 12900.722 | 10.408 | 0.08 | 9月 | 7180.93 | 7174.163 | 6.767 | 0.09 | 合計 | 62880.10 | 62847.401 | 32.699 | 0.050 |
從表1可看出UF—Ⅱ流量計與腰輪流量計均未超出±0.2%的基本誤差,但UF—Ⅱ數(shù)據(jù)重復性優(yōu)于腰輪流量計,同時表2的數(shù)據(jù)比對平均誤差為0.05%,小于±0.35%誤差范圍。
表3 UF—Ⅱ流量計檢定、測試數(shù)據(jù)表 編號81—023 E%
| 檢定、測試時間
| 2001/04
| 2001/06
| 2001/08
| 2001/09
| 2001/10
| 2002/04
| 2002/09
| 2003/04
| 140 m3/h
| 0.05
| 0.04
| 0.04
| 0.05
| 0.06
| 0.08
| 0.06
| 0.07
| 90 m3/h
| 0.06
| 0.05
| 0.05
| 0.06
| 0.08
| 0.10
| 0.08
| 0.09
| 60 m3/h
| 0.08
| 0.06
| 0.06
| 0.07
| 0.10
| 0.12
| 0.10
| 0.10
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表3為該流量計2001年4月至2003年4月體積管檢定數(shù)據(jù),需要說明的是期間該流量計精度修正器未進行調(diào)整,以下是一臺編號為82-035UF-Ⅱ流量計與編號971205的腰輪流量計2001年4月至2002年10月在150m3/h流量體積管檢定誤差特性曲線,期間UF-Ⅱ流量計器差未作調(diào)整。
從上述曲線圖上可以看出,曲線1代表UF-2流量計,誤差特性曲線基本成直線狀態(tài),說明其數(shù)據(jù)重復性較好。衡量一臺流量計有兩個重要指標,即各流量點檢測數(shù)據(jù)具有較好的重復性(標準要求<0.1%,也就是誤差——流量特性曲線需要保持良好的斜率特性,簡稱線性,其次流量計具有較長時間運行后的精度穩(wěn)定性(標準要求<0.2%,根據(jù)上述檢測比對數(shù)據(jù),證明UF-Ⅱ能夠滿足原油外輸計量工藝要求
因此根據(jù)使用情況得出UF-Ⅱ具有如下特點:
1.轉(zhuǎn)矩均勻無脈動,液流平穩(wěn)、震動及噪聲很低。
2.結構簡單、精巧,便于維護,直接嚙合式的轉(zhuǎn)子接觸部分無滑動,使用壽命長。
3.壓力損失≤0.06MPa,量程比1:10,漏流量低,對不同粘度計量介質(zhì)精度變化小,尤其是精度修正器采用油浸齒輪系結構,微調(diào)精度0.05%,無需加注潤滑油,減少了齒輪間的機械磨損,保持了流量計精度穩(wěn)定性。
4.性價比高,其價格只為同類產(chǎn)品的1/3。
UF-2選型使用中的注意點:
1.由于采用單殼體結構,最高泵壓≤2.0MPa,對高壓長輸管線不適宜使用。
2.非連續(xù)使用場合再次使用時必須排盡計量腔內(nèi)空氣,以防止產(chǎn)生氣導致計量誤差大和石磨軸承損壞。
3.轉(zhuǎn)子間隙≤0.2μm介質(zhì)在計量腔內(nèi)行程較長,對計量介質(zhì)純凈度要求比其他容積式流量計高,需使用≥40目不銹鋼濾網(wǎng)并定期清洗、轉(zhuǎn)子為鑄鐵材料原油含水率≤5%,否則會產(chǎn)生銹蝕影響使用。
4.目前UF-Ⅱ在各原油集輸站得到了推廣應用,其計量數(shù)據(jù)得到了貿(mào)易雙方認可,三年多來未出現(xiàn)計量糾紛。
3 流量計檢定和體積管技術改造
我廠采用LJG-22型體積管流量檢定裝置(簡稱裝置)作為外輸流量計量值傳遞的標準器,裝置主要由四通換向閥、液壓及電氣控制系統(tǒng),標準管段、附屬管線四大部分組成,其檢定工藝如圖2所示。
圖2 體積管檢定流量計工藝圖
其工作原理是被檢介質(zhì)經(jīng)過流量計進入體積管,推動彈性橡膠球運行,橡膠球在運行過程中分別觸發(fā)標準管段前后兩個檢測開關,同時給自控系統(tǒng)發(fā)出開關信號,使彈性橡膠球在此運行區(qū)間內(nèi)流量計發(fā)生的脈沖數(shù)得到累計,該自動液壓系統(tǒng)控制的四通閥,改變介質(zhì)的流向,使彈性橡膠球反向運行直至結束。以流量計前后兩次脈沖數(shù)累計值與體積管標準容積值比較,得到本次流量計基本誤差。
裝置作為一臺機電一體化設備,運行十年來,標準管段、液壓及電氣控制系統(tǒng)陸續(xù)出現(xiàn)一些故障,降低了裝置運行效率,對此相關技術人員經(jīng)過試驗摸索實施 技術改造,完成了兩項新型工藝技術的開發(fā)與應用。
1.自動四通換向閥的研究與應用
四通閥使裝置中一個核心部件,起著檢定介質(zhì)改變流向與密封作用,其工作性能直接影響檢定工作效率與流量計準確度。
由于原有四通閥存在殼體腐蝕,連桿彎曲變形和液壓傳動系統(tǒng)故障率高等問題,導致四通閥難以實現(xiàn)換向和密封功能,對此通過引進專利技術研制開發(fā)了新型電動四通換向閥,新型四通換向閥去除了結構復雜、故障率高的液壓系統(tǒng),并將閥體改為錐筒形狀,在Z型閥芯上安裝了兩道倒梯形硅膠密封圈,增大了密封截面,消除了“O”型密封圈存在的扭切等缺陷,其結構如圖3所示。
在研制過程中根據(jù)四通閥在閥芯上提、換向、密封過程中有速度變換要求,為防止造成傳動齒輪和密封件的損壞,引用了變頻調(diào)速工藝,使不同的速度有相應的電流頻率相對應,其優(yōu)點是:
1.解決了液壓傳動系統(tǒng)存在耗能、滲漏、噪音等問題,由于安裝了自縮止退機構,閥芯密封到位直至下一工作行程,電機均處于失電狀態(tài),收到節(jié)能安全環(huán)保效果,2、流量切換平穩(wěn),采用錐體密封形式,降低了流體流向急劇改變時對橡膠球的擾動,提高了檢定操作的穩(wěn)定性和可靠性。3、流量切換憋壓、無脈動,在250m3/h大流量工作時無震動,換向速度快,操作簡便。
2.自動控制及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
該系統(tǒng)主要由微機系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),、變頻器和專用頻率計數(shù)器、光纖檢測開關組成。其功能a、完成數(shù)據(jù)處理和輸出b、進行溫度、壓力、流量計光電脈沖信號采集和檢測開關信號控制c、變頻器用于四通閥工作時的電流控制。
系統(tǒng)軟件采用菜單操作,檢定過程中工藝流程及狀態(tài)參數(shù)實時動態(tài)顯示,人機界面友好,主要包括登陸系統(tǒng)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)啟動運行、檢驗報警及數(shù)據(jù)存儲等功能同時還對φ250標準管段內(nèi)壁除銹,涂新型聚酯涂層,使表面粗糙度、橢圓度符合工藝要求,并安裝了光纖信號檢測開關,使流量計檢定控制更加準確可靠。
裝置實施改造后,技術性能符合JJG209-94體積管檢定規(guī)程,對流量計檢定的可靠性和工作效率明顯提高,為貿(mào)易雙方公平公正的進行原油計量交接提供了可靠物質(zhì)保證。
1 止退機構 2 電機 3 旋轉(zhuǎn)圈 4 密封圈 5 擋圈
6 閥芯 7 閥體 8 檢漏孔
圖3 電動四通閥
4 結束語
通過計量技術改造,江蘇油田采油廠原油外輸計量、檢定工作取得了長足進步,原油外輸計量誤差≤±0.35%,維護了貿(mào)易雙方的經(jīng)濟利益,提高了企業(yè)信譽。
參考文獻
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